据统计在焦炉装煤过程中,一吨入炉煤的污染物排放量约2.37kg,其中主要污染物有固体颗粒物(TSP),苯并芘(BaP)、苯可容物(BSO)、二氧化硫(S02)等。其中BSO排放量为0.499kg/t煤,Bap排放量为0.000908 kg/t煤,Bap等有害物质均已TSP为载体而存在,因此污染物对TSP的收集、处理是治理焦炉污染的关键。大型捣固焦化企业,采用侧装煤方式,作业时有大量烟气外溢,对周边环境造成严重污染。装入炭化室的煤料,夹带进大量的空气。装煤开始时,空气中的氧与入炉的细微煤粒燃烧生成炭黑,形成黑烟。装炉煤与灼热的炉壁接触,极具升温产生大量碳、硫、氮单质及化合物并伴有水汽和烃类有机物,此时烟气成暗黄色。其中一部分进入焦炉集气管,另一部分通过炉顶排气孔和炉门缝不严密处溢出,其体积约占焦炉总排放量的60%。
在装煤操作中,排出的烟气中有煤粉、荒煤气、硫氮氧化物等大量有害物质,其中还有对人类健康产生严重威胁的多环芳香烃,如苯并芘、7、12-二甲基苯并蒽、3-甲级胆蒽、二苯并芘、二苯(a,i)芘等,如果不加以治理,会对周围环境产生严重污染,恶化劳动条件,对员工的身体健康造成很大威胁,违反国家环保政策。因此,一定要采取强有力的措施加强对装煤时溢出烟气的控制。加强操作时产生的炉顶烟气中含有大量的煤粉、硫单质及其化合物、碳氮氧化物、苯并芘及其他多环芳香烃等多种成分,其中可燃性成分和可燃性气体占大部分比重,如直接单独采用布袋除尘、静电除尘、湿式除尘等常规处理,只能去除烟气中的粉尘,并不能去除其中的有害成分,这些成分排放到空气中照样造成污染,并经常出现粘布袋、堵塞静电除尘和堵塞除尘系统现象。在这类烟气处理过程中,应使待处理烟气首先通过高温环境,烟气中的煤粉、一氧化碳、硫单质及其化合物、苯并芘及其他可燃性成分在高温环境下燃烧并产生裂解,转变成稳定无害的成分,而且发生一系列物理性质的转变。保持高温裂解腔的持续高温,是可燃性物质充分燃烧裂解的必要条件,也是影响总体处理效果的关键所在。
采用MN型导烟管和加煤口水封装置可对加煤烟尘进行有效处理,煤气得到回收,节约能源,可达到炉顶煤气零排放。
新技术的使用,解决了装煤过程中的高含氧煤气和荒煤气全部抽吸回收的问题。节约了装煤过程中的能源,降低能耗,同时消烟除尘效果显著,焦炉生产环境更加符合环保要求,荒煤气回收量增加。经过反复试验,反复检测,煤气含氧量均在0.4-0.6%之间,完全符合国家标准(煤气含氧量≤1%)。
这种技术的使用可降低焦炉建设投资,取代消烟除尘车及附属设备,并且可降低运行成本,同时焦炉生产环保更加符合环保要求而使装煤产生的荒煤气在负压作用下抽入焦气管,并进一步回收利用。
MN管导烟车在除尘系统正常运转时,变频风机按照焦炉除尘效率的要求,预先设定了装煤和出焦的工作频率。但是在实际操作过程中,考虑到可能发生风机频率异常增加或除尘干管吸力突然增加等情况,会使除尘干管损坏或产生其他不安全因素。为避免这些不安全因素,在除尘干管上增设了两个防喘阀(超吸力自动打开阀),在装煤或出焦过程中,一旦发生干管吸力超过标准时,防喘阀自动打开,确保系统安全运行。回收高氧煤气后的化学产品(煤气、焦油、硫铵、粗苯、硫磺等)回收率明显提高,综合经济效益可提8-10元/吨焦。